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「精益生產」改善案例:消除搬運浪費,人效提升50%

  • 由 合易人力資源 發表于 武術
  • 2023-01-30
簡介改善三:封口後的口罩同樣運用皮帶線流轉、線上消毒、運至包裝作業臺,進行裝盒、裝箱,消滅1次裝箱動作、4次搬運動作、3處週轉箱放置區域,減少1個人工

如何搞好生產中物資浪費

本文約2000字,需要12分鐘閱讀完畢。

為“專精特新”中小企業提供精益生產現場指導服務的過程中,在一家口罩生產企業,進入生產車間看到生產線旁邊一堆一堆週轉箱,裡邊盛滿了一袋一袋未封口的口罩,驚掉了我的下巴!

「精益生產」改善案例:消除搬運浪費,人效提升50%

口罩的生產工藝相對簡單,長方形口罩生產線多為“L”型,N95等圓型口罩生產線多為“1”字型,生產線體長度有十幾米,生產速度恆定,產量由產線數量決定,在產線數量不變的情況下,消除浪費的時間可用於生產,人均勞效的提升決定產量的提升。

以上圖為例,此車間的裝置佈局存在多處斷流,導致口罩必須裝箱,無法實現連續流動。此處作業需要2名員工,1人在生產線尾端皮帶線處作業,負責將機器按一定數量碼放成摞的口罩裝入自封袋,整理掛繩、放入合格證,放進白色週轉箱,堆放在圈j位置;另1人操作半自動封口機進行包裝袋封口作業,

從圈

j位置拖至圈k位置,右手拾取封口後丟入圈l位置,裝滿一箱拖至圈m位置,等待消毒運送至室外進行裝盒,再打包入大紙箱。

上述生產過程發生2次裝箱,6次物流搬運,佔用6處區域存放週轉箱,存在搬運浪費、庫存浪費、動作浪費等多種浪費。基於上述情況,我們可以做哪些改善消滅浪費?透過觀察作業動作、目測空間,現場給出三項改善建議:

改善一:

把封口機和生產線尾端用皮帶線連線起來,消滅1次裝箱動作、2次搬運動作、3處週轉箱放置區域。

「精益生產」改善案例:消除搬運浪費,人效提升50%

1、生產線操作工面對皮帶線作業(即皮帶線上側),皮帶線當做作業檯面,左手拿包裝袋,右手拿成摞的口罩,裝入袋中,右手放入合格證,調整掛繩,左手伸展將未封口的成袋口罩放置在皮帶線上,左手回程隨手拿起空包裝袋,重複以上動作;口罩隨著皮帶線流動。

改善成果:

(1)生產線操作工取消身體左側皮帶線、右側週轉箱,180度身體旋轉的動作,取消第1個彎腰放入週轉箱的動作,降低身體(腰椎)疲勞度;

(2)消滅尋找、搬運空週轉箱1次搬運浪費及搬運時間的浪費;

(3)皮帶線的長度+座椅的空間即為作業空間,節省n個空週轉箱和n個裝滿口罩週轉箱2處堆放空間。

2、封口機操作工與生產線操作工坐同側,右手拿起皮帶線上流過來的未封口的成袋口罩放封口機上進行封口,左手放置在流向下工序的皮帶線上,重複以上動作。

改善成果:

(1)固化並重復“右手拿左手放”動作,無需離開工作崗位,作業節奏緊跟生產線操作工的節奏,皮帶線上無口罩堆積;

(2)消滅了從圈j位置拖至圈k位置的1次週轉箱搬運及搬運時間的浪費;

(3)取消了彎腰伸胳膊從圈k拿取口罩,封口後180度轉體伸胳膊彎腰放入圈l週轉箱的動作,降低身體(腰椎)疲勞度;

(4)節省圈k1處週轉箱堆放空間。

改善二:

封口機操作節奏較快,2條生產線共用1臺封口機,減少1名操作工。

第2條生產線皮帶線後不安裝封口機,加裝皮帶線,將第2條生產線未封口的成袋口罩流轉至第1條生產線皮帶線上或封口機右側,方便操作員右手伸開自然拿取即可。

改善成果:

(1)1條產線2人作業,2條產線3人作業,用工減少1人;

(2)2條生產線浪費的搬運時間均可轉化為生產作業時間,增加日產量;

(3)2條生產線節省的週轉箱佔用空間,可重新設計裝置佈局,改善前2條生產線作業佔用總空間可擺放3條生產線。

改善三:

封口後的口罩同樣運用皮帶線流轉、線上消毒、運至包裝作業臺,進行裝盒、裝箱,消滅1次裝箱動作、4次搬運動作、3處週轉箱放置區域,減少1個人工。

改善成果:

(1)消滅了封口機操作工放入圈l週轉箱的1次裝箱動作及1次尋找空箱搬運浪費的時間;

(2)消滅了從圈l到圈m、圈m到雙開門消毒櫃、消毒櫃到包裝作業臺的3次搬運浪費;

(3)消滅了圈l、圈m和包裝作業平臺前的3處週轉箱堆積佔用的空間;

(4)圈m處堆積已封袋口罩等待搬入雙開門消毒櫃進行外包裝消毒,減少此項搬運工作佔用的1個人工。

實施以上三項改善措施,以2條口罩生產線同步改善進行估算,改善後可取得成果:

(1)消滅2次裝箱、6次物流搬運以及存放週轉箱佔用的6處區域,同時減少了2名人工;

(2)流動式生產讓員工線上操作,線下0庫存,匹配口罩機生產線的節拍,使改善前離線作業員工的小時產量提升30%以上;

(3)消滅了週轉箱佔用的6處空間,2條生產線的作業空間可擺放3條生產線,坪效產能提升50%以上;

(4)節省購買週轉箱的開支成本;

(5)2條產線用工減少2人,節省了2人的人工成本;

(6)消滅搬運浪費節約的時間用於生產,改善動作浪費提高作業效率,小時產量提升且用工減少,人均效能顯著提升50%以上。

小改善大成果,精益入企服務現場觀察、當場改進,幫助企業消除浪費、提高人效。改善永無止境,歡迎來電邀約,入企切磋交流。

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作者/編輯:合易諮詢(heyeehrm)

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