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泉州製藥純水裝置

  • 由 佳潔純水裝置 發表于 垂釣
  • 2022-10-29
簡介停機前首先開啟濃水快排閥、淡水排放閥,然後再停高壓泵,2分鐘後再關閉濃水快排閥、淡排閥,目的是將膜管內高鹽份的水用原水置換出去,避免RO膜結垢

藥廠純化水ph值多少為正常

分享泉州恆達製藥純水裝置執行故障原因分析及解決措施例項說明,恆達

藥廠

VC車間純化水裝置,採用預處理加一級反滲透工藝,設計產水量3T/H,出水要求電導率小於15μs/cm。裝置執行三個月,電導率升高,出水電導率為28。6μs/cm,產水量(經溫度補償後)3T/H,經現場檢查,仔細分析

純水裝置出水電導率升高

故障原因,提出改進措施使裝置良好執行

1。工藝流程

原水

→原水增壓泵→多介質過濾器→軟水器→活性碳過濾器→精密過濾器→一級反滲透→純化水箱→純水泵→用水點→紫外線殺菌器→

用水點

2

泉州恆達製藥純水裝置

原因分析及解決措施

2。1現場由於RO裝置最低膜殼至純化水箱的最高點的距離約5。5米(已遠超過3。5米),當RO裝置停運時,淡水管道內的淡水迴流使最下面膜殼內的RO膜造成背壓,超過0。035MPa。RO膜容易擊穿。近期執行的新膜,淡水電導率達到30ps/cm以上,初步分析有RO膜被擊穿,實際拆膜檢查後發現確有膜元件被擊穿,驗證了前面的分析。

解決措施:在

RO裝置淡水總出水管至純水箱之間管路上安裝逆止閥;

2。2

軟化水出口無檢測硬度裝置

(現場操作人員對軟化器的再生完全憑經驗操作),這樣造成兩個弊端:

軟化器未失效過早再生造成鹽的浪費,增加執行成本;軟化器已失效未及時再生系統漏硬度,使

RO膜發生結垢,縮短RO膜的清洗週期,從而降低RO膜的使用壽命,增加執行成本。

解決措施:軟化器出水口安裝硬度測試儀,自動檢測並報警提示自動切換軟化器,此種方案最可靠;也可以軟化器出口安裝累計流量表,根據原水硬度計算軟化器的週期出水量,設定流量並報警提示自動切換軟化器。

2。

3

RO進水端加鹼調PH值,但無測試PH值儀表,不能準確掌握加鹼量。加多了使進水的電導率增加,加少了起不到作用,最佳值PH=8。13,此時水裡的遊離性二氧化碳才能最大限度轉化成碳酸根、碳酸氫根,被RO膜截留。

解決措施:增加線上

PH表,設定PH=8。13,根據設定點數值變化自動調整計量泵的加鹼量,此種方法可靠。也可以人工檢測RO進水PH值,每小時檢測一次,方便及時調整加鹼量,此種方法不太可靠,但改造費用低。

2。4操作程式中,每次RO停機、開機濃水快排閥都沒開啟。濃水快排閥的作用有兩個:

開機時開啟濃水快排閥,使膜管內的空氣盡快排出,以免啟動高壓時造成汽蝕現象損壞

RO膜;

停機前首先開啟濃水快排閥、淡水排放閥,然後再停高壓泵,

2分鐘後再關閉濃水快排閥、淡排閥,目的是將膜管內高鹽份的水用原水置換出去,避免RO膜結垢。

2。5濃、淡水排放管鎖在一起排放也容易造成RO膜背壓,應該單獨排放。

2。6系統啟動頻繁,一是浪費水源,二是對RO膜有傷害。可調整純化水箱的液位控制,將啟動液位再往低調一些,使高液位與啟動液位距離適當拉大。

2。7RO系統第一段產水電導偏高,分析原因:

膜殼密封件有漏水之處,

(介面卡的膠圈或埠密封件不匹配)

6芯不鏽鋼膜殼不同心,造成密封件變形漏水;

2。8單級RO系統電控程式

開機

開啟淡水排放閥、濃水快排閥,利用前級給水壓力,使水透過高壓泵進入反滲透元件

2分鐘,以排除元件及管路中的空氣。開啟高壓泵、低壓執行(0。3-0。5Mpa) 以沖洗膜元件, 2分鐘關閉濃水快排閥,同時緩慢調節濃水閥, 使高壓泵出水壓力緩慢升至1。0Mpa, 1分鐘關閉淡水排放閥,系統正常投入執行。檢查淡水和濃水的流量是否正常,調整高壓濃水閥門,以確保反滲透回收率不大

75%。

關機

反滲透一但開始操作,理論上應以一穩定的狀況,持續操作下去,而事實上,不可避免經常關閉與再起動,每次啟動關閉,都牽涉到壓力與流量的改變,因此對

RO膜元件造成機械應力,因此儘量減少開關次數,同時,正常的開動程式也應越平穩、越好,進水壓力上升要緩慢。

當關閉反滲透系統時,首先將淡水排放閥、濃水快排閥開啟,

1分鐘後關閉高壓泵,再依次關閉淡水排放閥、濃水快排閥。

泉州製藥純水裝置

泉州恆達製藥3T/H純水裝置

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